往復(fù)壓縮機(jī)正常運(yùn)行與否直接決定著整個(gè)裝置能否正常運(yùn)行,但由于其工況復(fù)雜,易損件較多,故障率要比離心式壓縮機(jī)高,因而日常的運(yùn)行管理與故障分析變得尤為重要。接下來中央空調(diào)維修網(wǎng)小編來給大家分享一下往復(fù)壓縮機(jī)的典型故障分析。
一、往復(fù)壓縮機(jī)的機(jī)械故障
1、加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)K301/1故障分析2011-11-26加氫操作人員在現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)該機(jī)組的聲音異常,振動(dòng)較大,同時(shí)油壓高報(bào),機(jī)組緊急停機(jī),并通知專業(yè)值班人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查。
通過對(duì)機(jī)組進(jìn)行了檢查發(fā)現(xiàn):
(1) 十字頭銷斷;
(2) 十字頭銅套磨損嚴(yán)重;
(3) 小頭瓦磨損嚴(yán)重;填料盒有腐蝕現(xiàn)象;
(4) 南一級(jí)的活塞桿沒有防松開口;
(5)西側(cè)的主軸瓦上瓦巴氏合金層脫落。
原因分析:
(1) 該十字頭銷使用時(shí)間不足5000h,分析認(rèn)為從斷面分析看主要是由于材料的選擇和工藝熱處理上存在問題,且斷裂處的油孔倒角偏小,應(yīng)力集中,十字頭銷長(zhǎng)期承受的交變載荷,發(fā)生斷裂。
(2)停機(jī)出現(xiàn)的是油壓升高,分析原因?yàn)槭诸^銷斷了之后從小頭瓦中脫出,油道錯(cuò)位,擋住了油孔,從而出現(xiàn)了油壓上升的現(xiàn)象。
2、重整K202B故障分析
該機(jī)組由于系統(tǒng)油壓低,輔油泵自啟,機(jī)組連鎖停機(jī)。隨后操作人員調(diào)整系統(tǒng)油壓后啟動(dòng)機(jī)組,在啟動(dòng)過程中聽到機(jī)組發(fā)出巨大聲響,后立即手動(dòng)停機(jī)。解體后發(fā)現(xiàn)機(jī)組西側(cè)連桿斷裂(圖3),曲軸箱蓋及箱體東側(cè)蓋板邊緣破裂,十字頭銷脫落,連桿小頭瓦端仍位于十字頭中,十字頭銷緊固螺母防轉(zhuǎn)墊片損壞(圖4),防轉(zhuǎn)耳斷落。
事故分析:
過解體后發(fā)現(xiàn)上述情況,分析該事故發(fā)生經(jīng)過大致如下:機(jī)組在運(yùn)行過程中,十字頭銷鎖緊螺母防轉(zhuǎn)墊片由于防轉(zhuǎn)耳的斷裂防轉(zhuǎn)失效,鎖緊螺母在來回運(yùn)動(dòng)的振動(dòng)情況下松動(dòng)脫落,十字頭銷在往復(fù)運(yùn)行中從十字頭滑塊中脫落,造成油壓突降,引起機(jī)組停機(jī);在二次開機(jī)過程中,由于連桿小頭銷的脫落,連桿小頭瓦端失去約束,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)后,連桿被甩出,產(chǎn)生巨大的慣性力,連桿小頭瓦端與十字頭發(fā)生碰撞造成連桿斷裂,隨后連桿斷裂大頭瓦端甩出撞擊曲軸箱蓋,造成曲軸箱破裂。針對(duì)以上兩起十字頭故障的應(yīng)對(duì)措施:
(1) 對(duì)往復(fù)機(jī)進(jìn)行檢修時(shí),需要加強(qiáng)對(duì)連接件螺栓的緊固,尤其是檢查防松措施是否可靠合理,定期檢查或更換防松墊片;
(2) 對(duì)于機(jī)組運(yùn)行中潤(rùn)滑油壓力突然上升、掉壓的現(xiàn)象要引起充分的重視,找到故障的原因方可開機(jī);
(3) 對(duì)于機(jī)組運(yùn)行中的突發(fā)故障,操作人員要及時(shí)通知維護(hù)人員進(jìn)行故障確認(rèn)和處理,確認(rèn)故障消除后方能開機(jī);
(4) 對(duì)往復(fù)壓縮機(jī)的機(jī)身振動(dòng),溫度報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的清查,對(duì)沒有機(jī)身振動(dòng),溫度監(jiān)控的設(shè)備必須進(jìn)行整改。
二、工況變化引起的機(jī)組故障
1、生產(chǎn)裝置經(jīng)常會(huì)碰到氣體組分發(fā)生變化,如1#加氫的氫氣壓縮機(jī),該循環(huán)氫壓縮機(jī)循環(huán)氫平均分子量設(shè)計(jì)值為4.88,隨著加氫反應(yīng)的進(jìn)行,氫逐漸被消耗,反應(yīng)產(chǎn)生了一些硫化氫、不凝氣等,裝置運(yùn)行過程中如果長(zhǎng)時(shí)間不排放掉一部分廢氫,那么循環(huán)氫中氫濃度會(huì)逐漸降低,分子量慢慢變大,結(jié)果造成循環(huán)級(jí)入口管線振動(dòng),排氣溫度升高,經(jīng)分析循環(huán)氫中雜質(zhì)氣體成分超標(biāo)后,通過排掉一部分廢氫,機(jī)組振動(dòng)也隨之消失。
2、另一例子為3#加氫新氫機(jī),新氫用的是重整裝置產(chǎn)生的氫氣,2010年初,由于重整催化劑運(yùn)行到末期,重整氫的純度下降比較厲害,最低時(shí)只有81%,平均分子量遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值的很多倍,造成新氫壓縮機(jī)機(jī)組振動(dòng),排氣閥積碳,活塞環(huán)磨斷、支撐環(huán)超常磨損故障圖片。對(duì)此應(yīng)穩(wěn)定工藝操作,防止工藝雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)組。
3、介質(zhì)帶液嚴(yán)重引發(fā)機(jī)組的故障
上游裝置發(fā)生波動(dòng),氣液分離效果變差,送到壓縮機(jī)入口分液罐,來不及完全分離被帶進(jìn)壓縮機(jī),輕則損壞氣閥,加速活塞環(huán)、支撐環(huán)磨損,重則發(fā)生撞缸事故。如制氫裝置的原料干氣壓縮機(jī),干氣分別來自焦化、催化、聯(lián)合的干氣脫硫裝置,常常是上游脫硫裝置不正常時(shí),隨之帶來一股液體,造成入口分液罐液位高報(bào),此時(shí),操作人員必須馬上進(jìn)行分液罐的切水。
防范措施:含有液體的介質(zhì),機(jī)入口必須設(shè)置分液罐,分液罐上設(shè)液位高高連鎖停機(jī),這主要是為了防止液體進(jìn)入氣缸造成撞缸事故,保護(hù)機(jī)組安全。另外要堅(jiān)持對(duì)介質(zhì)組分做定期分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正,以免發(fā)生事故。
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